İzzet Camcıoğlu
Moderator
- Katılım
- 14 Ağu 2017
- Mesajlar
- 946
- Tepkime puanı
- 1,940
- Yaş
- 34
- İlgi Alanı
- Multikopter
sevgili ercan
radio failsafe aktif ve aktive olduğu zaman RTL olarak ayarlı halde idi.
uçuş sırasında maksimum sürat 50 km/saat tam düşüş sırasında sürat 32 km/saat olarak kayıt edilmiş.
Bu RESMİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
o süratte tahminime göre 15-20 a lik akım çekerken voltaj 14,4 olarak kayıtlı. kabul edilir sınırlarda
Bu RESMİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
daha önce de radio fail safe yaşadım ama o zaman kumanda ile alıcı aradında bir kopukluk olmuştu. alıcının power ground ve sinyal kablolarının tam çıkma öncesi kesikli gitgel leri de böyle bir neticeye sebeb olabilir zira;
sadeve düşüş dönemine ait 5. kanal pwm verileri aşağıdaki bigidir. fc nin kafasını karıştıran bu olabilir mi ?
Bu RESMİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
konu ardupilot ilgili bölümüne new topic olarak açılmış olup konu ile ilgili üye veya ustaların yorumlarınBu LİNKİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye oltakip edilebilir
ilgili log dosyasıBu LİNKİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye olindirilebilir
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
Şakir bey merhabalar,
5 kanalın log dosyası ile ilgili kafamı karıştıran bir kaç konu oldu öncelikle onları size bir sorayım. Fail-safe için kullandığınız kanal 5. kanal mi yoksa mod değişiklikleri sebebiyle mi bu kanalın verisini paylaştınız. Bir de kablo çıkması sonrası kumanda alıcısının elektrik beslemesi olmayacağı için gelen sinyal değerinin 0 olması gerekmez mi? Grafikte değer olarak 0'a yaklaşmamış görülüyor onu hiç anlayamadım. Ancak grafikte görülen ani iniş çıkışlar bence de karışıklığa sebep olabilir. Ancak sizden sonra bende evde deneyeyim dedim, stabilize modda pervaneler sökülü iken sanki uçuyormuş gibi kandırdım bu sırada kumandayı kapatarak fail safe'in aktiflenmesi ile kumanda alıcısının fişinin çekilmesi arasında failsafe'in aktifleşmesi arasında ciddi bir fark olduğunu fark ettim. Belki böyle bir gecikme olabilir ve bu gecikme sırasında 5. kanaldan gelen veriler ile eksenlerden gelen garip veriler sebebiyle takla attırmış olabilir diye düşündüm. Bu konuda bir deneyimiz veya bilginiz var mı?
Bir de ardupilot sitesinde açtığınız konuyu inceledim elinize sağlık yalnız bir şey dikkatimi çekti, sorunuzu sadece başlıkta yazmışsınız. Konu içeriğine de eklemeniz faydalı olabilir diye düşünüyorum. Tabi bu benim fikrim yanılıyor olabilirim.