- Katılım
- 4 Mar 2019
- Mesajlar
- 16
- Tepkime puanı
- 19
- Yaş
- 26
- İlgi Alanı
- Hepsi
Öncelikle herkese selamlarımı iletiyorum.
F450 (quad x)kiti üzerine DJI 2212/920KV motor ve E300 escler ile kurmuş olduğumuz sistem kalkarken ya ileri pitch ya sağ roll hareketi yaparak(kumandadan gaz harici bir komut vermiyoruz bu esnada) havalanıyor 30-40 cm yükseklikten sonra takla faslına başlıyor.Bu arada zaten roll/pitch/yaw komutları çalışmıyor gibi çünkü motorlarda bir değişim olur ses olarak farkedilecek bir biçimde ki çalışmadığından eminim zaten.
Farkettiğim bir şey daha var Mission Planner üzerinden test ederken soldaki motorların çalışması için gereken min gaz oranı %10 iken sağdakilerin ise %9; ayrıca kumandadan gaz ile oynarken 4.motorun(sağ alt) ilk hareketi aldığını sonra sırayla 1.(Sağ Üst),3(Sol Üst),2(Sol Alt) motorlarının çalıştığını farkettim yani aynı gaz değerinde aynı tepkiyi vermiyorlar.ESC kalibrasyonu kısmında her türlü kombinasyonu denedim 4 motorun sinyalini paralel besleyip kumanda-alıcı ikilisiyle dördünüde eşit kalibre ettim.Pixhawka özgü olan kalibrasyonuda uyguladık.
Log kayıtlarınıda atıyorum ben biraz inceledim kendi yorumuma göre bana ilginç gelen kısımları var ama tabi sizler daha iyi bilirsiniz.Saygılarımla.
Pusula-Motor Kalibrasyonunda Çıkan Bir Hatanın Resmi;
Bu kalibrasyonu ampermetre gelince yapacağım,bu kalibrasyonun olmaması uçmasına engel olmaz diye düşünüyorum.
Aracımızın takla atışına ait video;(Haftasonu atölyede çalışamıyoruz maalesef yurt odalarında tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde çalışmak zorundayım bu durum için hepinizden özür dilerim)
Loglar;
F450 (quad x)kiti üzerine DJI 2212/920KV motor ve E300 escler ile kurmuş olduğumuz sistem kalkarken ya ileri pitch ya sağ roll hareketi yaparak(kumandadan gaz harici bir komut vermiyoruz bu esnada) havalanıyor 30-40 cm yükseklikten sonra takla faslına başlıyor.Bu arada zaten roll/pitch/yaw komutları çalışmıyor gibi çünkü motorlarda bir değişim olur ses olarak farkedilecek bir biçimde ki çalışmadığından eminim zaten.
Farkettiğim bir şey daha var Mission Planner üzerinden test ederken soldaki motorların çalışması için gereken min gaz oranı %10 iken sağdakilerin ise %9; ayrıca kumandadan gaz ile oynarken 4.motorun(sağ alt) ilk hareketi aldığını sonra sırayla 1.(Sağ Üst),3(Sol Üst),2(Sol Alt) motorlarının çalıştığını farkettim yani aynı gaz değerinde aynı tepkiyi vermiyorlar.ESC kalibrasyonu kısmında her türlü kombinasyonu denedim 4 motorun sinyalini paralel besleyip kumanda-alıcı ikilisiyle dördünüde eşit kalibre ettim.Pixhawka özgü olan kalibrasyonuda uyguladık.
Log kayıtlarınıda atıyorum ben biraz inceledim kendi yorumuma göre bana ilginç gelen kısımları var ama tabi sizler daha iyi bilirsiniz.Saygılarımla.
Pusula-Motor Kalibrasyonunda Çıkan Bir Hatanın Resmi;
Bu kalibrasyonu ampermetre gelince yapacağım,bu kalibrasyonun olmaması uçmasına engel olmaz diye düşünüyorum.
Bu LİNKİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
Aracımızın takla atışına ait video;(Haftasonu atölyede çalışamıyoruz maalesef yurt odalarında tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde çalışmak zorundayım bu durum için hepinizden özür dilerim)
Bu LİNKİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
Loglar;
Bu LİNKİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
- Kontrol Kartınız
- Pixhawk Cube
- Model Sınıfı
- Quadcopter F450
- Motor, Pervane ve ESC
- DJI 2212/920 KV - 9343 Pervane - DJI E300 ESC
- Kumanda Alıcı ve Verici
- Radiolink AT9S Kumanda ve Radiolink RD9S Alıcı
- Extra Ekipman
- Here 2 Gps